浙江银驰轴承科技有限公司

延长篦冷机冷却风机轴承使用寿命的方法

2016-06-14

张伯龙
(冀东水泥永吉有限责任公司,吉林永吉 132100)
  我公司5000t/d生产线采用第四代推力棒式篦冷机,篦冷机冷却风机共计8台,风机轴承座为单体形式,其轴承采用2号锂基脂润滑。冷却风机在使用过程中轴承温度高,使用寿命短(仅6个月),损坏频繁,且经常需要用轴流风机来冷却风机轴承座,增加了系统电耗。为此,我公司采用循环水对风机轴承进行冷却,取得了很好的效果。
  1 问题分析
  冷却风机轴承箱结构示意见图1。经过观察发现,冷却风机轴承座空间小、结构紧凑,风机轴承在高速(1480r/min)运转时,产生高温,不能及时排热;同时轴承润滑锂基脂碳化,轴承得不到充分的润滑,使保持架和辊珠磨损较快,导致轴承损坏。
  2 解决方法
  1)重新制作轴承上盖,将其加大、加厚,并在制作时利用模具在其内部留出囊腔,同时在两侧钻通孔,两端分别接活接头1和活接头2;
  2)重新制作轴承下盖,在制作时和上端盖一样利用模具在其内部留出囊腔,在两侧钻通孔,两端分别接活接头3和活接头4,考虑到密封问题,上、下轴承盖的囊腔并不相通;
  3)重新制作侧端盖,将其宽度加厚,内部铣出上、下两个空腔,空腔两端钻孔,左侧两个孔与上、下端盖右侧预留的活接头2和活接头3连接上,右侧两个孔通过活接头5和活接头6与一根软管在侧端盖外部连接;
  4)将活接头1接通进水,活接头4接通回水;
  5)润滑脂由2号锂基脂改为0号锂基脂。
  改造后的冷却风机轴承箱结构示意见图2,图中灰色填充表示冷却水。通入轴承座的冷却循环水来自篦冷机液压站,冷却水出轴承箱后进入循环水池进行过滤重复使用。
  3 效果
  自2015年1月份改造轴承座并通入冷却水后,轴承温度由70℃下降到25℃,不再需要使用轴流风机冷却,每小时可节电120kWh;更换的0号锂基脂流动性较好,轴承得到了充分的润滑;测量轴承游隙在0.012mm以内,保持架和辊珠基本没有磨损,延长了轴承的使用寿命,每年节约轴承更换备件费用约9.6万元。
来源:《水泥》2016年第1期